硫回收成型包装方案的优化

时间:2022-11-23 20:06:29 一般方案 我要投稿
  • 相关推荐

硫回收成型包装方案的优化

一、原方案设置及特点

硫回收成型包装方案的优化

本项目硫磺成型分三期建设,一期硫磺产量为#url#左右,每天产量为165.6t,操作负荷满足30%-110%。原设计方案中,每期设置两台造粒机,每台造粒机对应一台半自动包装机,每台半自动包装机能力为10t/h,即三期要设置6台半自动包装机,这样设置存在以下明显缺点:

1. 两台半自动包装机不能互为备用(三期6台之间均不能互为备用),如果有一台成型机或半自动包装机出现故障而停运,就得减小40-50%负荷。

2. 增加了设备投资和占地面积。

3. 增大了操作工的劳动强度。

4. 维修频率高,系统稳定性差。

二、现方案设置及特点

经过深入调研,现把方案优化如下:一期设置两台全自动包装机,全自动包装机的能力按40t/h设计。一台布置在一期成型厂房位置,另一台布置在二期成型厂房位置,增设一台皮带机和一台三通分料阀,全自动包装机一开一备,可以满足三期的需要(三期也是一开一备)。二期、三期只需要增加造粒机,不需增设包装机。这样,三期一共设置2台40t/h的包装机即可。优化后的方案增设的一台皮带机和一台三通分料阀价格较低,但作用很大,实现了成型包装的互为备用。优化后的优点如下:

1. 优化后可以省去4台包装机。

2. 两台全自动包装机可以互为备用,原设计中没有备用包装机。

3. 节省了占地面积。

4. 提高了自动化水平。

5. 降低了操作工劳动强度。

6. 便于操作维护,增强了系统稳定性。

三、两个方案的对比

3.1投资对比

由上表可以看出,优化方案后,可以节省4台包装机,每台包装机价格按90万元计,这样一共可以节省300万元。增加的投资为:皮带机7万元,分料阀2000元。总计节省投资292.8万元。

3.2包装机布置对比

图 设计优化前后包装机布置图

由上图可以看出,优化后的方案只设置了2台包装机,可至少节省一期包装机的占地面积。

3.3.公用工程消耗

由上表可以看出,优化方案后,每年可以节省电耗182400KWh,共节省费用9.12万元/年。

总之,优化后的方案操作简单、布置合理,生产稳定高、节省了投资、降低了消耗,更可行、更合理。

【硫回收成型包装方案的优化】相关文章:

优化方案09-30

优化方案建议08-03

关于优化方案10-18

优化方案模板10-12

废旧设备回收策划方案09-27

课题方案优化建议08-04

精选优化方案20篇07-06

优化方案模板集合12-10

纸皮回收管理方案11-24

优化工作方案11-06